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    6m焦爐四大車供電係統的改進

    發布時間: 2022-09-27  點擊次數: 1204次

    重鋼新區焦爐投產(chan) 以來四大車供電係統多次出現故障經改造可實現分段停電檢修1 套集電器可連
    續穩定使用半年以上
    且更換 1 套集電器僅(jin) 用 20min 左右各滑觸線增加自動伸縮器後隻要對滑觸線定期檢查鬆動保證其自由伸展滑觸線基本不變形焦爐運行能力大大提高

    1 設備現狀及問題
    重鋼新區有 4 6m 焦爐年產(chan) 焦炭 240 萬(wan) t配有 3 台推焦機3 台裝煤車4 台攔焦機濕熄焦車各 2 形成 2 個(ge) 連續生產(chan) 係統其供電主要為(wei) 四相滑觸線其中三相供四大車 380V 用電需要另一相為(wei) 推焦或裝煤除塵等連鎖信號保障焦爐係統運行但自焦爐投產(chan) 以來四大車供電係統多次出現各種故障嚴(yan) 重影響焦爐生產(chan)
    1.1 各焦爐之間不能進行分段檢修
    4 座焦爐為(wei) 分段供電 每座焦爐兩(liang) 端 煤塔段熄焦塔段及大間台段都設有斷聯在焦爐不停產(chan) 情況下各台車輛均可檢修或單獨處理某段滑觸線等但焦爐投產(chan) 以來由於(yu) 滑觸線斷聯為(wei) 簡易膠木塊連接斷聯處經常會(hui) 積有焦炭灰或滑觸線磨損銅粉使斷聯絕緣失效任一段滑觸線有電焦爐所有段均有電嚴(yan) 重影響和製約焦爐生產(chan) 另外 1#焦爐西端和 4# 焦爐東(dong) 端靠熄焦塔處的檢修段供電線路經常因濕熄焦時焦炭積留在電纜上引起短路造成四大車停電
    1.2 四大車集電器故障多
    四大車集電器原設計為(wei) 2 組彈簧式壓力拖板拖板為(wei) 2 塊黃銅板 12mm), 中間鑲嵌 1 根炭條潤滑銅滑觸線拖板靠彈簧壓在滑觸線上保障接觸良好但在使用中銅板與(yu) 銅滑觸線長時間緊密接觸磨損非常快炭條易破碎使彈簧失效使用 1 個(ge) 月後集電器拖板就磨損嚴(yan) 重以致造成滑觸線及其支架被刮擦損壞整個(ge) 集電器集電器支架結構複雜檢修不便 每次更換托板時間較長集電器與(yu) 車體(ti) 用穿心瓷瓶連接絕緣不可靠經常被擊穿造成停電事故另外4 台熄焦車集電器與(yu) 其他車的型號不同也給檢修帶來不便
    1.3 滑觸線易變形
    4 座焦爐四大車滑觸線共 10 000 多米全部為(wei) 鋼體(ti) 銅滑觸線由梯型銅棒和槽鋼或由 T" 型銅排和槽型鋁結合及由燕尾槽銅棒和高鋼度工字鋼相構成鋼體(ti) 滑觸線用高強度專(zhuan) 用絕緣子作支撐從(cong) 而組成向各種機械設備饋電的移動滑觸線由於(yu) 在設計和安裝時未充分考慮銅滑觸 線的熱伸展性特別是銅的熱伸展比其他金屬大在天氣變熱或暴熱天氣滑觸線受熱伸展很快當滑觸線不能伸展時很容易變形使滑觸線局部盤彎四大車集電器滑到這裏托板就會(hui) 脫落在焦爐生產(chan) 中多次出現四大車滑觸線變形
    2 改進措施
    2.1 焦爐分段控製停電
    焦爐每段設置獨立的供電線路重新選擇絕緣性能較好的專(zhuan) 用隔離器作斷聯該隔離器由連接器壓板及高強度絕緣材料加工製成由工程塑料外殼做護套同時在每個(ge) 斷聯兩(liang) 側(ce) 設置 3050mm 的空隙避免積灰和銅粉積留在斷聯處增加斷聯的可靠性保證每個(ge) 斷聯能*斷電實現分段檢修分別在 1# 焦爐攔焦機和推焦機西端2# 焦爐攔焦機和推焦機東(dong) 端3# 焦爐攔焦機和推焦機西端4#焦爐攔焦機和推焦機東(dong) 端增加檢修電源線路設置專(zhuan) 門的檢修段使攔焦機推焦機能在檢修段停電檢修而不影響焦爐正常生產(chan) 另外將 1# 焦爐西端和 4# 焦爐東(dong) 端靠熄焦塔處的檢修段供電線路向焦爐側(ce) 移 2m 左右避免濕熄焦時大量的焦炭積留在電纜上造成線路短路衝(chong) 跳四大車
    2.2 集電器改造
    鋼體(ti) 集電器是滑觸線係統中集電側(ce) 拾取電能的主要裝置它通過集電刷與(yu) 導軌的滑動接觸將電能直接傳(chuan) 導至使用電器 從(cong) 而實現係統的移動供電鋼體(ti) 集電器由機械結構的張力裝置和直接與(yu) 導軌滑動接觸的集電刷組成根據鋼體(ti) 滑觸線的特點重新選用專(zhuan) 用重力式集電器其電刷 托板由銅石墨材料采用摩根技術燒結成型具有低硬度高耐磨高導電自潤滑等特點托板可靠自重與(yu) 銅滑觸線良好接觸石墨的自潤滑可減緩與(yu) 銅滑觸線磨損保護滑觸線托板可持續使用半年左
    為(wei) 保證四大車供電穩定每個(ge) 大車設計均為(wei) 雙集電器經反複實驗和摸索對集電器支架結構和托板尺寸做了多次改進最後托板尺寸定為(wei) 20cm×15cm×2cm同時將原來的穿心瓷瓶改為(wei) 6kV 絕緣子集電器支架改進後由廠家定製托板和支架組成 1 套集電器用不鏽鋼螺栓與(yu) 大車連接可快速實施集電器集成更換檢修更換 1 次僅(jin) 需 20min 左右大大提高檢修效率對其他大車集電器改造均在生產(chan) 間隙時間內(nei) 自主完成通過改造使四大車所有集電器統一型號減少了配件的準備簡化和方便檢修
    2.3 四大車滑觸線改進
    由於(yu) 滑觸線受熱伸展快根據伸展情況每 30m左右設置 1 個(ge) 膨脹段 又稱伸縮器熱補償(chang) 裝置),由連接器壓板補償(chang) 供電的鋁板或銅板引線等組成外殼為(wei) 工程塑料當溫度變化引起導軌伸縮時由伸縮器自動調節其間隙以避免導軌變形自動伸縮器有多種型號安裝難易程度不同使用效果也同最後選擇了 1 種安裝簡單使用效果好的自動伸縮器每座焦爐設置 3 每套 4 個(ge) 4 座焦爐共增加了 96 個(ge) 在改造時將卡在瓷瓶上的滑觸線全部鬆動讓滑觸線受熱後能自動伸縮使自動伸縮器起作用在以後的維護中也要保證滑觸線處於(yu) 自然伸展狀態及時檢查支柱瓷瓶和滑觸線使用情況避免滑觸線變形另外在每座焦爐端頭增設帶電指示燈在生產(chan) 和檢修中起警示作用增加設備的安全性
    3 改造效果
    改造後滑觸線斷聯使用可靠的隔離器可以實現分段停電檢修使四大車供電線路故障影響生產(chan) 的幾率大大降低集電器改造後1 套集電器可連續穩定使用半年以上故障很少且更換 1 套集電器僅(jin) 用 20min 左右檢修非常方便各滑觸線增加自動伸縮器後隻要對滑觸線定期檢查鬆動保證其自由伸展滑觸線基本不會(hui) 變形四大車供電係統改進後焦爐運行能力大大提高確保了重鋼新區係統生產(chan) 的穩定

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